楚天都市报讯(记者 宋效忠)把微细颗粒PM2.5变成大颗粒物,然后对PM2.5有效脱除。记者昨天获悉,华中科技大学煤燃烧国家重点实验室张军营教授的这项技术,已在国内一些火电厂和水泥厂得到应用,开辟了除尘治霾的一条全新路径。
这是一项什么样的技术?它有何独特之处,是怎样研发出来的?昨天记者采访了张军营教授。
该技术名叫“PM2.5团聚超低排放控制技术”,是指通过向燃煤电厂的烟道中喷入雾化复合团聚促进剂(由胶体溶液、润湿剂等组成),让飞灰颗粒与促进剂碰撞、润湿、絮凝团聚、干燥,促进细颗粒形成较大的颗粒团,再由传统除尘器对团聚后的大颗粒物进行捕集,可大幅提高细颗粒物的脱除效率。
微细颗粒物PM2.5,是目前我国城市大气的首要污染物,燃煤是其主要来源。此前,我国都是通过物理的方法清除较大的颗粒,效率很高,但对极微细的颗粒束手无策。张军营研发的团聚技术,则是武汉专家自主研发,是通过化学的方法对极细微的颗粒有效脱除。
据了解,该项技术已在国电丰城电厂34万千瓦火力发电机组等火电厂、水泥厂得到示范应用。去年12月,经江西环境监测中心的严格检测,国电丰城电厂机组使用该技术后,烟尘排放浓度均值仅1.7毫克/立方米。此前,该机组烟尘排放浓度按国家标准20毫克/立方米设计,不能满足国家最新超低排放要求(低于10毫克/立方米)。
该技术使用成本高不高?张军营介绍,使用这一技术,无需改变现有除尘设备和参数,无需增加大型设备,无需大量投资,无需停炉施工。一台30万千瓦的火力发电机组,一天只用100多公斤复合团聚促进剂,一年成本在150万元以下。
早在2002年,张军营就在国家科技部“863”项目支持下研发这项技术,并取得发明专利。但在推广过程中,遇到很大困难。2014年出现转机,他获得东湖新技术开发区“3551”创业人才经费支持,进而和武汉天空蓝公司合作,在国内多家水泥厂和电厂示范应用该技术。
从目前在各大火电厂、水泥厂的实际应用情况来看,该技术可提高除尘效率80%以上。
(作者:杨威)
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